喀什厚壁直缝钢管输油用环氧煤沥青防腐钢管
速递:喀什厚壁直缝钢管输油用煤沥青防腐钢管为了安稳产品质量,需对质料及产品的有关物化常数进行分析测定。在研发进程中选用快速易行,成果牢靠,适用于化工厂化验室工业出产分析的办法,对质料和产品的水分、酸值、皂化值、碘值及不皂化物等物化常数进行了测定。试出产的塔尔油质料购买于不同供应商,形成不同批次的RA-315试出产产品的物化常数在必定范围内动摇。由表1可见,RA-315的物化常数与塔尔油比较,外观、密度等物化常数根本附近,皂化值添加3~35,酸值添加35~45,碘值下降39~31,不皂化物下降5左右。
再如SPCC-1D表示硬的无光泽精轧冷轧碳素钢薄板。机械结构用钢牌号的表示方法为:S+含碳量+字母代号(CK),其中含碳量用中间值*1表示,字母C表示碳,字母K表示渗碳用钢。如碳结卷板S2C其含碳量为.18-.23%。GB标准材质含义从牌号上基本上分为:Q19Q2Q23Q25Q275等。Q表示钢材屈服点“屈”字的汉语拼音首位字母,19215等表示屈服点的数值,从化学成分上分,低碳钢牌号Q19Q2Q23Q25Q275牌号越大,含碳量、含锰量越高,其塑性就越稳定。
本公司可承担钢质管道(钢管、管件)的单层和双层熔结粉末(FBE)、双层聚防腐(2PE防腐钢管)和三层聚防腐(E防腐钢管)、双层聚丙烯(2PP防腐钢管)和三层聚丙烯(P防腐钢管)、煤沥青钢管防腐、树脂防腐钢管、IPN8710高分子防腐涂料防腐(IPN8710饮用水管道)、水泥砂浆衬里防腐、聚氨酯预制直埋保温管、黑黄夹克保温管、钢套钢保温钢管、预制直埋管件保温防腐等工程。执行SY/T0447-96、GB50268-97、CECS10:89、DIN30670、DIN30671、SY/T0413-2002、SY/T0315-97标准。
(一)化工制3pe防腐钢管材料选取 标准
对工程材料进行检查,确保所用材料符合规范,不符合规范要求的材料严禁使用。
1、化工制3pe防腐钢管管材选取:
(1)埋地PE管采用PE80 SDR11系列燃气用埋地聚管道管材,其质量应符合《燃气用埋地聚(PE)管道系统 第1部分:管材》GB15558.1-2003规定要求;
(2)埋地钢管采用无缝钢管,材质为20#,其质量应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008规定要求;
(3)架空管采用无缝钢管,材质为20#,其质量应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008规定要求;
三层聚防腐是目前埋地管道外防腐主要技术体系之一。其具有防腐性能好、吸水率
低、机械强度高等性能,近年来在国内埋地输水、输气、输油道管上获得了越来越广泛的应用。
2、 化工制3pe防腐钢管防腐层的选取要求
产品规格:Ф48--Ф3000
材质:Q235B、Q345B、10#钢、20#钢、X42-X80级等。
执行标准: GB/T23257-2009《埋地钢质管道聚防腐层技术标准》
SY/T0413-2002 《埋地钢制管道聚防腐层技术标准》
DIN30670-91 德国《钢管和管件的聚涂层技术标准》
CAN/CSA-Z245.21-M92 加拿大《钢管外壁聚防腐涂层技术标准》
用途:产品广泛应用于输油管道、天然气管道、供热管道、供水管道。
为此,现就温度裂缝产生机理及如何有效控制裂缝的出现和发展,谈几点粗浅的认识。温度裂缝产生机理及特征混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,使得混凝土结构内外出现较大的温差,这些温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。
使用寿命,防护层不脱落、隆 起、软化、起泡、开裂、剥离、附着力降低现象。
由于采用的重防腐改性树脂属于热固性塑料,且添加了阻燃剂,涂层耐温性好。可在30度—760度长期使 用。并且不燃烧、不软化、强度高,由于内壁涂树脂,所以表面光滑,减少流体阻力,增加流量。而且不结垢,不宜滋生微生物。消防给水涂塑钢管,具有优良 的耐化学腐蚀性,耐水性和耐抗溶性、蛋白、高倍数泡沫灭火剂腐蚀,解决了因输水、埋地和酸、碱盐对金属管道的腐蚀,大大提高了消防给水管道的使用寿命,使 用年限可达50年以上,
热轧酸洗板是介于冷轧板和热轧板之间的产品,其质量要求要高于热轧板,且部分热轧酸洗板需按照冷轧板的要求进行生产。实际生产发现,热轧酸洗板存在的表面质量缺陷主要有麻点、凹坑、氧斑、划伤、腰折、欠酸洗和过酸洗等等,这些缺陷形成原因较明确,控制手段易于提出。然而,在首钢迁安钢铁有限责任公司现场生产中发现大批量热轧带钢经酸洗后表面存在斑状色差缺陷,影响了成品的表观质量。
在马钢现有生产条件下,马钢120t转炉采用单联工艺生产无取向硅钢时,采取以下措施,可以提高转炉终点钢水硫含量的达标率:1)铁水、废钢、铁水渣及石灰中的硫占人炉总硫量70.79%,使用低硫废钢、减少造渣料带入硫含量、扒除铁水渣是降低转炉出钢硫含量的有效手段。2)转炉冶炼冶炼硅钢时,炉渣的二元碱度应控制在3.O一3.5之间,渣中w(FeO)含量小于20%,出钢温度1680℃,有利于提高硫在渣钢之间的分配比。
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